本文介紹了以復(fù)合鐵脫硫催化劑和碳酸鈉為堿源的濕氧化脫硫工藝在氫車間分析氣體中的成功應(yīng)用。經(jīng)過三個月的實踐,該工藝不僅解決了焦化廢液排放高、硫泡沫再生困難、塔堵塞頻繁、設(shè)備腐蝕等問題,而且解決了添加復(fù)雜、催化劑成本高、生產(chǎn)穩(wěn)定的缺點(diǎn)。
一、焦化行業(yè)復(fù)合鐵技術(shù)的應(yīng)用
去除焦?fàn)t氣體硫化氫是焦化廠化工車間非常重要的工段。目前焦?fàn)t煤氣凈化多采用 PDS或HPF傳統(tǒng)的脫硫技術(shù)PDS和HPF脫硫技術(shù)在脫硫過程中產(chǎn)生大量的定期廢液。加強(qiáng)對影響企業(yè)正常生產(chǎn)的環(huán)境監(jiān)督。開發(fā)的SY-復(fù)合抑鹽復(fù)合鐵脫硫催化劑具有硫容量高、再生反應(yīng)速度快、選擇性高等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)目前的情況,可以抑制脫硫過程中副鹽的生長,因此無需排放脫硫液PDS脫硫裝置的工藝路線和特殊裝置的工藝路線和特點(diǎn),并將添加到現(xiàn)有設(shè)備中SY-08 復(fù)合鐵脫硫催化劑在系統(tǒng)中逐漸取代PDS催化劑較終去除硫化氫更徹底,無廢液排放。
SY-08復(fù)合鐵脫硫催化劑產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于煤化工、石化、沼氣、天然氣等領(lǐng)域。與其他制造商不同,只添加一種液體催化劑,而不添加固體劑。避免增加塔和塔的阻力。
該技術(shù)來自美國locat所有技術(shù)藥劑均為液體,脫硫精度可達(dá)0.1ppm。該系統(tǒng)不會堵塞塔。一些國內(nèi)制造商在堿性環(huán)境中添加了大量固體藥物,導(dǎo)致個別焦化塔和管道堵塞。嚴(yán)重偏差locat技術(shù)原理和理念。
二、生產(chǎn)情況
制氫脫硫裝置的入口氣體來自煤氣CO然后變濃PSA提氫后產(chǎn)生的分析氣通過水環(huán)真空泵輸送至脫硫裝置,然后將分析氣中的硫化氫降至20mg/Nm3.符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)要求,較終作為燃?xì)忮仩t和加熱爐的燃料送至后段。
制氫PDS由于過去兩年脫硫裝置的建成和運(yùn)行,PDS催化劑氧化性強(qiáng),分析氣體CO氣體含量高達(dá)60%,分析氣帶油等原因,PDS脫硫裝置存在以下問題:(1)系統(tǒng)溶液副鹽生成量大,系統(tǒng)設(shè)備和管道腐蝕嚴(yán)重;(2)再生槽無硫泡沫;PDS催化劑將H2S直接氧化為Na2S2O3和Na2SO4.硫泡沫不能形成,單質(zhì)硫不能從溶液中提取,導(dǎo)致溶液中副鹽含量迅速增加。(3)碳酸鈉消耗量大,每天投資0.8~2噸,明顯超過設(shè)計值。(3)碳酸鈉消耗量大,每天投資0.8~2噸,明顯超過設(shè)計值。(3)碳酸鈉消耗量大,每天投資0.8~2噸,明顯超過設(shè)計值。(3)碳酸鈉消耗量大,每天投資0.8~2噸,明顯超過設(shè)計值。(4)脫硫出口硫化氫含量往往超標(biāo)。
三、使用SY-08催化劑前后情況對比
脫硫段分析氣處理量常年保持在2萬-3萬Nm3/h,進(jìn)口硫化氫濃度1.2萬萬ppm二氧化碳含量高達(dá)60%。因為原來用的PDS催化劑攜氧能力強(qiáng),硫化氫含量低,S再生和硫泡沫很少產(chǎn)生。超過90%的硫不是以S泡沫的形式浮選出來的,而是在溶液中產(chǎn)生硫代硫酸鈉和硫酸鈉,導(dǎo)致硫代硫酸鈉和硫酸鈉PDS為保證脫硫效率,業(yè)主每天投資400元Kg氫氧化鈉固體同時加入碳酸鈉,大大增加了脫硫成本。由于硫的浮選,單質(zhì)硫被氧化成副鹽,導(dǎo)致循環(huán)溶液中副鹽的含量顯著增加。在較嚴(yán)重的情況下,每天需要添加2噸純堿,液相仍然無法檢測到Na2CO3,NaHCO3的含量只有4-5g/L,硫酸鈉較多20000g/L,廢液必須每天處理。碳鋼和副鹽的增加導(dǎo)致設(shè)備腐蝕,對脫硫系統(tǒng)生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成極大威脅(見圖1)。
圖1 設(shè)備腐蝕泄漏
鑒于以往的生產(chǎn)情況,唐山綠源環(huán)保團(tuán)隊分析了原因,討論了對策,認(rèn)為唐山綠源環(huán)保多年來運(yùn)行可靠SY2019年7月20日,制氫車間安排了高硫容抑鹽復(fù)合鐵脫硫催化劑PDS開始添加脫硫系統(tǒng)SY-在強(qiáng)大的技術(shù)支持下,08催化劑,新型SY-08催化劑在制氫車間得到了很好的應(yīng)用。目前新型SY-08催化劑已使用12個多月,脫硫條件在設(shè)備、人員、操作、氣體分析等方面有了很大改善。目前新型SY-08催化劑已使用12個多月,脫硫條件在設(shè)備、人員、操作、氣體分析等方面都有了很大的改善。首先,雖然脫硫液仍被油污染,但硫泡沫浮選正常(見圖2)。由于再生硫顆粒較大,壓濾機(jī)的工作條件越來越好,從每天更換濾布到每天800硫膏Kg左右(見圖3)。
圖2 SY-08使用前后再生槽泡沫狀況比較
電位或副鹽成分均為大圖2 SY-08使用前后再生槽泡沫狀況比較
堿補(bǔ)充量大幅減少,SY-加入08催化劑前加入純堿1.44-2.4噸/天,改用SY-08后,純堿添加量小于0.4噸/天,總堿度分析可保持20g/L以上(見表2)。
表1 比較溶液組分副鹽含量
四、結(jié)論
1、SY-08應(yīng)用后有效解決PDS脫硫會影響泡沫浮選和系統(tǒng)阻力。
2.有效抑制副鹽的生長,消除硫酸鹽對設(shè)備的嚴(yán)重腐蝕,為企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行提供有效**。
3.由于再生良好,純堿補(bǔ)充量大大降低,凈化材料投入成本降低。
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